首钢水钢“法兰”一小改 效率大提升

首钢日报  水钢站记者 杨薇薇 罗丹   2026-06-03  

“以前拆装一次传动轴最少要15分钟,又沉又累;现在两分钟就能搞定,省时省力又省心!”在首钢水钢博宏公司制造修理车间电机修理综合班作业现场,试验工肖利一边熟练操作7.5吨传动轴动平衡试验设备,一边讲述作业中这一新变化的关键,竟是一个不起眼的小小法兰盘。

电机修理综合班承担着电机修理的关键环节——传动轴动平衡试验,每月至少开展20次。过去,由于待检转子轴承尺寸不一,职工每次试验前都要费力拆卸、更换整根沉重的传动轴。

“忙了一天,浑身乏累,最怕搬卸时零件滑脱砸到人。”试验工胡林鹏回忆起往日的作业难题,感慨不已。为解决安全问题,班组职工为传动轴加装了一个可自动升降的支撑底座,彻底杜绝了配件掉落风险。然而,安全难题解决了,效率偏低的“堵点”依然存在。如何在保障安全的前提下提升效率,成为摆在大家面前的新课题。

大家集思广益,纷纷出谋划策。关键时刻,胡林鹏提出技改思路:“咱们班组车工、钳工、焊工、电工样样齐全,凭着手里的手艺,不如自己动手加工法兰盘,从结构上改一改!”提议一出,全员一致认可。班组迅速启动自主技改工作。综合班虽然人数不多,但工种齐全、人手精干,每名职工都具备过硬的实操技能。为严控改造成本,大家坚持就地取材,筛选车间废旧闲置备件进行加工,实现了零成本技改。车工王鹤江、蒋先卫负责裁切废旧钢材,精心打磨法兰盘毛坯;钳工胡林鹏、陈春兰反复比对设备参数,调试适配精度;焊工、电工同步跟进,完成设备加固与电路优化。全员分工明确、协同配合,全力推进技改工作。

技改之路并非一帆风顺。第一次制作的法兰盘试装后出现尺寸偏差,无法满足设备运行要求。面对问题,大家没有退缩,而是对照设备原始数据反复测算调整,不断微调加工尺寸、优化细节。最终一个精度达标、适配性强的法兰盘终于成功制作完成。

近期,自制的法兰盘已正式投入使用,成为设备衔接的关键部件。过去,传动轴动平衡试验需要来回拆装笨重的传动轴,费时费力;如今,只需加装自制法兰盘,便可适配不同规格的轴承转子,轻松完成试验工作。操作更加简便,不仅有效减轻了职工劳动强度,也显著提升了作业效率。