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穿越地质“硬骨头”
——福山资源金家庄煤矿9304轨道顺槽与切眼精准贯通纪实
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金家庄煤矿组织地测、技术、作业队组等相关人员研讨方案。 |
从遭遇复杂地质构造带的那一刻起,他们便开启了“精准施策、稳扎稳打”的攻坚模式。2026年2月,随着9304轨道顺槽与切眼成功贯通,这场持续20余天的技术鏖战终于画上了圆满句号。这不仅是一次工程节点的胜利,更是福山资源金家庄煤矿在复杂地质条件下掘进施工的一次重大突破,全面检验了矿井的施工技术水平与应急处置能力。
9304轨道顺槽精准贯通是福山资源金家庄煤矿采掘工程的关键环节。然而,施工前方出现的地质构造带堪称“拦路虎”——岩层含水、围岩稳定性极差,掘进难度极大。
面对这一挑战,地测部门提前探测,精准锁定构造带位置。矿上随即制定专项方案:在地质构造带区域缩小锚杆(索)间排距,采用注浆锚索支护,并强调若变更后的支护未达设计要求,必须及时调整方案。
然而,掘进至构造带时,现场作业人员发现工作面顶部注浆锚索拉拔力未达设计要求,同时顶部裂缝出现流水现象。矿上立即按下“暂停键”,第一时间向公司专业部门汇报。在公司主导下,迅速成立由专业部门指导、矿领导牵头的地质构造带攻坚专项小组。
初期方案采用PO42.5R普通硅酸盐水泥注浆加固破碎顶板,但注浆锚索拉拔力仍未达到设计要求。问题出在哪里?矿领导随即会同地测、技术、作业队组等专业人员召开专题会议,重新研判、及时调整,制定了“在施工注浆锚索基础上,采用硅酸盐改性聚氨酯材料注浆进行顶板复合固化”的方案。
施工过程中,专项小组根据现场实际持续完善方案,补充增加架棚支护措施。最终,一套“先固后掘、分步施策、稳扎稳打、随后架棚”的“三重保障”科学施工方案正式敲定。第一重:硅酸盐改性聚氨酯材料注浆固化。数十秒内快速膨胀成型,抗压强度远超破碎煤岩体,精准控制顶板变形。第二重:PO42.5R普通硅酸盐水泥注浆。兼顾后续“110”工法留巷需求,进一步加固围岩与松散煤体。第三重:配套架棚支护。形成“高分子注浆+水泥注浆+架棚”的立体防护,从根源上杜绝冒顶片帮伤人风险。
方案确定后,全体团队人员火速攻坚。20余天后,9304轨道顺槽顺利穿越地质构造带,与9304切眼成功贯通。工程质量与施工安全双双达标,为金家庄煤矿采掘接续提供了坚实保障。
这一次攻坚,不仅是金家庄煤矿在复杂地质条件下掘进施工的又一次重大突破,更全面检验了矿井的施工技术水平与应急处置能力,为同类矿井应对相似地质难题积累了可复制、可推广的宝贵经验。
“技术为矛、安全为盾”——金家庄煤矿用一次实战证明了这八个字的分量。未来,金家庄煤矿将继续深耕技术创新、严把安全关口,在煤炭采掘的道路上稳步前行,为企业高质量发展注入更强动力!
