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聚沙成塔 积水成渊
——首钢矿业唐首马铁矿“五小”创新实践活动激发全员创效活力
首钢矿业唐首马铁矿深入贯彻落实集团“三创”交流会精神,以“一引领两融合”为抓手,持续推动“五小”(小发明、小创造、小革新、小设计、小建议)创新实践活动走深走实。广大职工聚焦生产现场痛点、安全管理难点、效率提升堵点,立足岗位、潜思精研,让“小创新”在一线生根发芽,凝聚成提质增效的“大智慧”,为企业高质量发展注入源源不断的动力。
“小发明”,破解作业难题
开拓作业区职工在利用三维扫描仪与井下电视系统检查溜井时,发现仪器下放过程中因井内空间狭窄、淋水密集,绳索扭力易导致设备高速旋转,不仅影响摄像质量,更存在磕碰损坏的风险。为此,作业区创新工作室靶向攻关,成功研发出“高深竖井扫描防损装置”。该装置采用倒扣式不锈钢铁盆实现顶部防砸防水,并创新性加装双压力轴承以有效释放绳索扭力,从根本上解决了仪器旋转问题。经实践检验,装置防护效果显著,作业效率与安全性大幅提升。目前,此项发明已获国家专利,并在杏山铁矿、马城项目得到成功推广应用。
“小创造”,终结高频消耗
电铲作业中,电缆卷缆滚轮因频繁摩擦损耗严重,平均更换周期仅20天,且更换过程伴随机械伤害、车辆伤害等多重风险。采矿作业区职工从实践出发,提出将滚轮主体替换为高耐磨陶瓷材料,并在内部加装免维护轴承的改造方案。改造后的滚轮耐磨性能实现质的飞跃,投入使用至今无明显磨损,不仅终结了高频更换的历史,更从本质上消除了相关作业环节的安全隐患,实现了设备长周期安全稳定运行。
“小革新”,提升磨矿效率
球磨机给矿长期依赖人工经验调控,电耳值与电流波动大,导致磨矿效率偏低,成为制约系统能效提升的“卡脖子”问题。选矿作业区技术骨干深入调研,通过构建运行状态大数据分析库,深度挖掘历史数据,建立了关键参数三维动态关联模型,精准锁定电耳值55±5Db、电流值110±10A的优化区间。在此基础上,成功研发智能联锁调控系统,可依据原矿硬度变化在90秒内自动调节转速。革新后,球磨机排矿-200目含量提升10%,系统处理量增长3%,磨矿效率与整体能效显著提高。
“小设计”,化解高位作业风险
受矿料细黏特性影响,中破机需频繁处理卡堵故障,但其故障处理小门与周边平台存在600毫米间隙,作业人员缺乏稳定支撑,存在隐患。技术骨干经实地精准勘察,设计并加装了与设备结构紧密贴合的专用作业平台。该平台为矿料清捅作业提供了安全、稳固的操作空间,投入使用后,在保障职工生命安全的同时,也提高了故障处理效率。
“小建议”,筑牢区域防线
原矿仓作为选矿作业区生产系统唯一的入料“咽喉”,在转车期间由装载机持续作业,但其大门位于入料口侧后方,形成视觉盲区,易导致人员误入引发车辆伤害。柳选作业区职工结合实操经验,提出加装红外探测装置,并与入料口声光报警器联动的优化建议。当人员从大门进入时,红外装置即刻触发持续15秒的声光报警,有效警示装载机司机停车观察。这一举措精准补强了安全监控盲区,从根本上预防了潜在事故。
据了解,唐首马铁矿将继续聚焦创新驱动发展战略,深入践行“一引领两融合”,充分发挥创新工作室的引领与辐射作用,积极搭建成才平台、拓宽创新路径、完善激励机制,着力培育一批富有激情、精通业务、善于突破的创新型骨干人才,让源源不断的“小创新”汇聚成助推企业行稳致远的“大合力”,为首钢矿业高质量发展提供坚实支撑。