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首钢贵钢钢业多措并举实现技经指标提升
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钎具制造重型钎质检包装现场。 |
进入四季度,首钢贵钢坚持严细苛求,钢业以精细管理、技术创新、痛点攻坚为抓手,量身定制差异化提升方案,在降本增效、技术突破上取得显著成效。
错峰管控+工艺革新,实现技经指标提升。炼钢事业部坚持以“避峰就谷”用电管控为核心,精打细算降本增效。通过精心调度电炉生产、精炼炉到站及开浇时间,制定日、周、月精细化生产计划表,11月份,生产计划命中率达98.88%,同比提升8.61个百分点。依托工艺优化,减少LF炉精炼时间,通过优化出钢合金化工艺、增加出钢铝加入量、钢包“瘦身”等措施,每炉平均精炼时间压缩至44.85分钟。改进连铸开浇方式为自动开浇,成功率保持99%以上,每炉浇铸周期较2024年四季度缩短1.18分钟。设备管理上推行错峰检修,建立功能精度保障清单,11月份,设备故障停机率降至0.77%,全年谷电利用率提高9.76个百分点。
创新技改+流程优化,小投入撬动大效益。轧钢事业部以“五小”创新为突破口,针对中空钢线650轧机一机存在的痛点问题,实施自动喂钢技术改造。通过优化生产控制逻辑、作业流程,升级机前自动控制系统,不仅将操作人员配置优化,更降低了运维人员劳动强度与作业风险。改造后,200方轧制生产稳定性显著提升,成材率同步提高,风、水、电、气等能源单耗持续下降,实现了人力、效率、环保的多重优化,以精准技改实现“小投入”撬动“大效益”的突破。
组合创新+旧件复用,破解难题增效益。钎具制造公司聚焦静电喷涂作业线痛点,推出“自动润滑+旧件复用+高效更换”组合方案。针对高温环境下传动链条易锈蚀、卡顿问题,加装自动润滑装置从根源减少磨损。创新更换工艺,利用电机前端短轨道实现新旧链条循环更换,将150米链条更换时间从1—2天压缩至半天。坚持旧件复用原则,搭配部分新购配件,使单次更换成本降低1万元。该方案已推广至长喷涂作业线挂轮链条更换,后续将进一步拓展至其他高温、高磨损设备,通过技术迭代实现规模化降本增效。
钢业精准发力、同向攻坚,以针对性举措破解生产痛点,用创新实践夯实“过紧日子”理念,在四季度冲刺关键期实现质效双升,为企业高质量发展注入持续动能。
