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点燃创新的星火
——看“小改造”“巧攻关”“微创新”如何凝聚通钢公司提质增效大能量
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炼钢事业部职工使用槽钢制作新水箱。 |
自“一引领两融合·做表率当先锋”群众性主题实践活动深入开展以来,通钢公司各基层单位将职工智慧与经营生产紧密结合,掀起了技术创新、改造降本的热潮。
加装导轮:小改造撬动成材率提升。轧钢事业部轧钢作业区生产线,直径25毫米规格及以下圆钢、锚杆钢的成品表面划伤问题曾长期困扰生产。随着主题实践活动的深入开展,作业区组织技术骨干轮班蹲点,连续跟踪20架轧机运行状态。
经过多轮现场分析与研讨,团队精准锁定问题根源:轧件出轧机后与固定导卫产生摩擦,导致表面损伤。技术骨干、主任师万李连夜绘制改造图纸,提出“加装导轮”的方案。在导卫指定位置安装特制导轮,通过滚动摩擦替代滑动摩擦,从根本上减少轧件磨损。导卫班接到图纸后,精准加工、快速安装,试轧当天便传来捷报:成品划伤现象显著减少。团队乘势而上,完成所有同型号导卫的改造。改造后,划伤现象几乎杜绝,综合成材率提升0.1个百分点。
水箱扩容:巧改造破解冷却系统顽疾。炼钢事业部板坯连铸生产线7—9号上辊框体水箱,曾是设备维保团队的“心头之患”。原设计水箱容量不足,长期运行后,内部杂质沉积堵塞管路,冷却效率骤降,成为制约生产稳定的隐患。
面对这一顽疾,点检员唐志成主动请缨,以“做表率”的担当牵头攻坚。经过深入分析,他提出“清淤+扩容”的改造方案:先切割旧水箱,清理顽固杂质,再选用强度与容积兼备的50槽钢作为骨架,重新焊接更大容量的新水箱。这一创新设计,既解决了原有结构的容量局限,又通过增大容积延缓沉积速度,提升了冷却效率。
改造后的水箱如同为机组装上“清凉心脏”,水流更通畅,辊系温度回归安全区间,轴承损耗率下降,为生产线注入了持久的“生命力”。
安装转向:微创新实现降本长效化。在大栗子矿业选矿厂,振动筛筛下溜子的防磨件因固定螺丝长期受物料直接冲刷,磨损极快,导致防磨件频繁脱落,不仅会划伤下方皮带,还增加了维修成本与停机风险。防磨件作为设备关键部件,其安装方式的合理性,直接关系到设备的寿命与生产效率。
面对顽疾,振动筛岗位职工以“当先锋”的姿态主动出击。他们通过持续现场观察,发现问题的关键在于安装方式:原有横向安装使螺丝正对下料冲击面。经过集体研讨,一个巧妙的“金点子”诞生了——将防磨件由横向安装改为竖向安装。这一转变看似简单,却蕴含着现场智慧:竖向安装使固定螺丝位置上移,有效避开了下料的直接冲刷,从源头上降低了螺丝的损坏风险。同时,当防磨件下部磨损后,可向下移动继续使用,继续发挥其防护作用,极大地延长了防磨件的使用寿命,节省了成本。这一来自基层的“金点子”,用最小的改动实现了效益最大化,成为“技术创新降成本”的生动注脚。
