分享到微信朋友圈x
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
- 返回目录
- 上一篇
- 下一篇
- 放大+
- 缩小-
- 常规
出气孔“变形”记
作为首钢京唐炼铁部高炉生产的重要环节,制粉喷煤系统向来是氮气消耗的“大户”。制粉系统3台煤粉收集器犹如钢铁巨人的“肺叶”,每台收集器密布的96支吹扫管道如同毛细血管,每根支管上的14个出气孔每天需要为4000余条布袋提供持续吹扫,保证巨人呼吸顺畅。然而,原有设计中25厘米的出气孔与布袋入口距离,加上布袋6米的自身长度,会导致大量氮气在向布袋吹扫过程中发生“逃逸”,无法有效到达布袋底部,需要系统提供更高的气源压力,这种方式不仅造成能源浪费,更推高了生产成本。
面对难题,制粉岗位班长于雪冬眉头紧锁,他缓缓蹲下身子,仔细查看布袋喷吹装置,脑海中不断回想着布袋喷吹时的模样。“立伟,这个压力也不低呀,怎么达不到吹扫效果呢?氮气倒是用了不少,这样下去可不行,得想个办法。”于雪冬抬起头,目光投向旁边同样一脸焦急的李立伟。李立伟点头道:“是啊,氮气不少用,效果却不明显,要是吹扫力能加长就好了。”一句话唤醒了深思中的于雪冬,他突然眼睛一亮:“对呀,咱们把各个支管的喷吹头加长不就行了。”
说干就干。于雪冬以“厘米级”精度进行改善。经过现场测绘与流体力学模拟分析,他将现有吹扫支管出气孔长度由5厘米延长至15厘米,这样一来,吹扫支管出气孔将直达布袋入口核心区域,使氮气喷射路径形成“靶向聚焦”。这个看似简单的改动,使氮气有效利用率提升50%以上,如同为布袋吹扫系统装上了“导航”,让每立方米氮气都能精准作用于生产环节。
随着吹扫效率的跃升,吹扫系统氮气压力优化调整了60Kpa,吹扫氮气流量降低40立方米,每年可节约氮气成本10万余元。同时由于吹扫氮气利用率的提升,可有效缩短煤粉停留在布袋表面的时间,使布袋可长效保持良好的通透性,不仅延长了布袋的使用周期,还可以提高系统运行稳定性。
降成本,需从大处着眼,也要关注细节,需要我们时刻用“放大镜”去探索问题、解决问题。高炉制粉岗位职工将继续精益求精,解剖“麻雀”,为不断提升企业竞争力作出贡献。