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让每一份化验报告 都成为品质的见证

——记首钢水钢质检监督部化验中心炼钢化验班

首钢日报 A02版综合新闻  水钢站记者 王祥 2025年06月23日

(左一)徐仙莲与新进大学生探讨工作。

光谱分析样本。

踏入首钢水钢质检监督部化验中心炼钢化验班,映入眼帘的是一排排精密的化验设备和进口仪器。这里的每一份样本都承载着对质量的无尽追求。

炼钢化验班共有光谱、炉前、炉渣、理化4个岗位,职工36人,主要负责钢水熔炼成品、精炼过程样品、提钒半钢、炉渣、钒渣等成分的检验工作,为炼钢生产组织提供数据支撑。

“我们每个班都要做上百次样品分析,以确保数据准确。”在班长徐仙莲眼里,化验班追求的不仅仅是“合格”,而是“精益求精”。在精益管理工作的要求下,化验班严格推进现场标准化管理,先后完成炼钢化验大楼、炉前化验区域的色区转换。

精益思维解决“肠梗阻”

精益改善,从细节做起。精益管理工作启动后,炼钢化验班首先对工作流程进行了细致梳理,找出瓶颈并逐一攻克。通过优化实验室布局,提高了设备利用率,让每一台仪器都能发挥出最大功用。

班组使用的精密检测仪器大部分是国外进口设备,维修保养费用较高,特别是出现数据异常时,就会遇到很多困扰。化验中心ARL8820直读光谱仪使用的氩气气源为能源事业部罐装液氩,过去,由于源头出现问题,光谱仪在分析检验标准样品及生产样品氮元素时出现数据紊乱现象。在设备厂家工程师的指导下,徐仙莲与班组职工一起,认真对问题点进行排查、检验后判断,这台光谱仪净化器已被罐装液氩污染!为确保氮元素分析的准确性和精度,他们重新罐装了无污染气源,并采取措施不断净化气源,保障了光谱仪分析用气纯度。在对仪器及管路内污染气源进行反复冲洗后,通过标准化校正偏离数据,设备气源纯度满足了氮元素分析条件要求。

在日常化验中,班组职工发现,ARL8820直读光谱仪因安装环境局限,氩气管道安装气路长、接头多,日常更换液氩罐或清扫设备时,会碰触到管道,造成气路管道变形或漏气,影响仪器氮元素分析的稳定性。对此,班组职工定期排查并堵塞气路管道出现的漏点,精心呵护精密仪器。

聚焦问题算好精益账

2023年,首钢水钢2号精炼炉及KR脱硫系统投入运行后,钢样及KR生铁样量多,样品处理难度大,造成同时来钢样、铁样上机铣制样品排队。为保障样品及时得到检验,部分样品经常需使用磨样机手动磨制,劳动强度较大。

为解决这一难题,2024年,首钢水钢购进了双动力快速铣样机,但需再购置一台空压机,并修建空压机房。由于空压机能源消耗大,无形中增加了空压机的维护任务。对此,化验班改善团队充分考虑合理使用现有设备,与钢轧事业部设备室深入沟通,在了解炼钢风动送样系统压缩空气管道、压力设置情况后,决定在炼钢风动送样系统主管道上分流新接口阀,与双动力快速铣样机安装连接。

实施后的气源能同时满足两台铣样机压力需求,节约了空压机采购成本及能源成本消耗,这一精益改善,每年可节约成本约5万元。

将改善进行到底

炼钢化验班光谱室空间大、人员流动频繁,环境温度不易控制,这些因素导致ARL8820光谱仪分析的稳定性下降,特别是分析钢中锰元素时,波动尤其明显。

班组经过多方了解,由精益改善团队在网上采购了不同材质的保温材料,分别制作成保温层安装在设备上,比较对照光谱仪分析的稳定性。经过反复验证不同材料、不同厚度保温材料制作的保温层对设备恒温系统的影响,最终确定了最佳的保温材料及其厚度,并进行了改进。

保温改善后,班组职工在多次化验分析后表示,ARL8820直读光谱仪的设备检测稳定性明显改善,钢样的检测精密度也明显提高,同时还减少了频繁对标分析、重复分析样品的次数,提高了检测速度,达到了节约成本、降本增效的目的。

徐仙莲表示:“精益改善不是一次性的项目,而是一场持久的马拉松,我们要继续坚持‘精益求精,追求卓越’的精神,不断探索,让每一份化验报告都成为品质的见证。”