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钢花映照的攻坚之路

——首钢京唐降铁耗纪实

首钢日报 A01版要闻  通讯员 薛超杰 薛贵杰 赵广顺 丁宏健 2025年05月16日

铁水消耗攻关团队在主控室观察转炉兑铁操作。

在首钢京唐炼钢部11.3米平台上,关顺宽的目光紧紧锁定那座忙碌的转炉。明暗交错间,一抹自豪的微笑悄然浮现在了他的嘴角……

作为炼钢工艺技术主管,关顺宽几乎每天都会到这个平台来回巡视几圈。看着铁耗指标一点点降低,他甭提多高兴了。截至4月份,铁耗较上年降低每吨20公斤。他知道,成效的背后是整个团队不懈努力和智慧的结晶。他也更加坚信,只要锚定目标,持续探索创新,就一定能够在高效低成本的道路上越走越远,创造更加辉煌的成绩。

协同联动 构建管理闭环

降铁耗,顾名思义就是降低吨钢铁水消耗,在铁水产量一定的条件下更有利于多产出优质板坯。作为首钢京唐重要的生产经营指标之一,在高效化稳定生产的情况下,进一步降低铁水消耗不仅关系全流程产量的增加,更是稳住经营生产大盘的重要途径。

2025年以来,首钢京唐深耕跨部门协同、数据驱动和动态响应,加强铁耗精准管控。制造部整合公司资源,强化与炼铁部、炼钢部、钢轧部等协同,从监控生产节奏、优化原料配比、提升铁水质量、提高余热回收效率等多方面入手,构建铁耗优化闭环管理。

制造部生产计划统计室生产计划主管张乾宇介绍说:“我们将全流程生产视为整体系统,通过优化各环节效率降低铁耗,并建立起了日跟踪与快速响应机制,根据原料成本及生产实际动态调整铁耗指标,实现成本控制与经营目标的双赢。”

生产管控中心利用信息化系统,实时监控铁水成分、温度及铁包运输状态,动态匹配高炉出铁情况与转炉需求,实现流程最优。通过紧密协同浇次排程,优化铸机启停时机,合理调控作业时序,保障在途铁低位、平稳运行。“我们梳理铁包周转各区段的运行数据,分析找出温降速率相对较大的区段,并重点对此区段开展攻关,取得了显著成效。”制造部生产管控中心铁钢界面专业牛理国介绍说。

在全力推进降铁耗工序协同进程中,炼铁部生产技术室生产计划高级主任工程师鲁俭深知,铁水从高炉到转炉,保障炼钢所需的物理热是极为关键的一环。其中,高炉出铁温度和炼钢到站温度是核心要素,而“高炉操作”和“铁包调度”更是重中之重。

谈及高炉操作,炼铁一作业区首席作业长裴浩然感触颇深:“我们始终坚守稳定合理的炉温标准这一底线,在降低燃料消耗的基础上,对炉内操作进行优化,并强化外围保障,最大程度降低铁水异常热量损失。”各班操作时,一方面积极对装料和送风制度进行调整,力求稳定炉内煤气流,减少渣皮脱落带来的热量损失。另一方面不断强化原料质量的管控力度,降低炉渣碱度波动对炉温造成的影响,为炉温的稳定打好基础。

与此同时,首钢京唐炼铁部在生产组织上持续强化工序服从意识,积极与制造部、运输部优化界面生产组织。通过提高铁包周转效率,有效减小界面铁水温降,确保铁水到站温度稳定,能够满足炼钢需求。自2025年3月份起,高炉炉温水平稳定保持在合理区间,出铁温度和铁水到站温度相比年初提升了10度左右,充沛的铁水物理热,为炼钢工序降铁耗、降成本创造了有利条件。

技术创新 全力克难攻坚

降铁耗是企业节能提效的重要举措。首钢京唐炼钢部结合工作实际,强化目标任务,深挖系统潜力,在技术上大胆创新,在操作上攻坚克难,全力以赴推进铁水消耗持续降低。

“刚接到公司下达的铁耗指标时心里直打鼓,觉得这是不可能完成的任务。但既然应战,就要‘赢’战。”关顺宽斩钉截铁地说。在攻关过程中,他不断给团队成员打气,梳理攻关措施,寻求各种解决渠道。为实现降铁耗这一目标,炼钢部建立了跨部门沟通机制,强化工序协同,同时构建了动态调整出铁量机制,确保铁水热量得到最大化利用。

在废钢管理上,首钢京唐炼钢部综合考量经济废钢比例与金属收得率之间的平衡,按照班组精细管控进行配比。同时,定期召开铁耗控制会,共享问题与解决方案。在原料管理方面,他们严格把控铁水和废钢质量,每日现场检查废钢种类与尺寸,确保原料优质适配。在工艺优化上,深入分析各工序环节,调整转炉吹炼参数,优化造渣制度,确保各项措施落地见效。

“每4小时发布一次铁耗指标,对异常指标及时组织调整。这是我们针对铁耗攻关形成的一套监控体系。”首钢京唐炼钢部炼钢作业区技能专家陈香说。为提高操作技能,陈香在3号转炉选用大氧气流量喷头,并展开了多次试验进行数据分析,经过不断摸索,总结出一套成熟的操作经验。如今,氧气流量每小时可以提高8000立方米,不仅缩短了吹炼周期,还可以将转炉终渣TFe含量控制在15%左右,极大地降低了铁损,为绿色低碳发展提供了条件。目前,这一经验已在炼钢部全面推广。

全员参与

“赛马”助力降本

降耗提产,首钢京唐钢轧部也丝毫不落后。该部门迅速组建攻关组,通过工艺革新、精细管理、协同作战三大“法宝”,全面打响降铁耗攻坚战。

在工艺革新上,首钢京唐钢轧部锚定铁水、废钢结构调整,实施“三升一降”策略,借助热平衡模型动态调控补热剂。创新应用铁包加废钢、LF炉加冷却废钢等技术,拓宽了废钢高效利用渠道。同时,还搭建了“日跟踪、周分析、月总结”管控体系,每日监控关键指标,每周专项优化操作与配比,每月校准计量设备,在管理上做到了精细入微。在废钢管理方面,大胆实施“品种、配比、温度”三维管控,优化废钢结构。

与此同时,首钢京唐钢轧部还构建了“四大专业攻坚+全员参与”体系,利用“赛马”机制,配合专项奖励和劳动竞赛,充分调动了职工积极性。在大家的共同努力下,钢轧部铁耗实现大幅度降低,最低降低至每吨867.2公斤,为公司深化降本降费管控提供了有力支撑。

从高炉到转炉,从技术攻关到全员参与,首钢京唐在降铁耗的路上披荆斩棘,凝聚起强大力量,为冲刺二季度奠定了坚实基础。