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首钢矿业唐首马铁矿穿爆设计实现“新突破”

首钢日报 A02版综合新闻  通讯员 李首元 2025年03月10日

唐首马铁矿开拓作业区沈彦成(中)正在和团队成员研讨优化爆破技术设计。

首钢矿业唐首马铁矿通过不断改进爆破技术、优化设计,不仅实现了作业效率的提升,每月还可节约掘进穿爆总成本约2万元,推动极低成本管理取得实效。

首钢矿业唐首马铁矿掘进穿爆设计分为直径89毫米孔和直径45毫米孔两种类型,前者是用于提供补偿空间的空孔,后者是用于装药的炮孔。在穿爆设计优化之前,根据不同稳定性的围岩需要进行穿孔设计,其中,对于稳定性较差的Ⅳ类围岩,需采用50孔(4空孔)设计;对于稳定性中等的Ⅲ类围岩,需采用52孔(5空孔)设计;对于Ⅱ类及以上稳定性较好的围岩,需采用54或55孔(6空孔)设计。

由于空孔直径较大,接近普通孔的两倍,完成空孔穿孔需要在普通孔的基础上进行扩孔,而完成6个空孔耗时近2小时,穿空孔既耗时又费力。对此,唐首马铁矿组织技术骨干开展课题攻关,深入现场勘察,优先考虑减少空孔数量,通过查阅相关资料、类比岩性相似矿山、现场进行掏槽试验等多种方式,在Ⅱ类围岩位置,试验采用5空孔的掏槽设计。经过数次的实验与实践,持续地优化穿爆设计,最终在大部分Ⅱ类围岩位置能够使用5空孔的设计,可一次性减少1个空孔和一个掏槽辅助孔。

另外,在原穿爆设计中,需要11个顶板孔、9个三级辅助孔,爆破技术人员根据岩性的性质,通过优化布孔参数,探索炮孔结构与爆破的微差时间,不断优化爆破布孔。经过优化,成功将顶板孔穿孔数量从11个减少到9个。同时,三级辅助孔的穿孔数量现在也只需要8个,甚至在某些情况下,可以减少到7个。目前,Ⅲ类围岩采用48孔(4空孔)设计,Ⅱ类围岩采用50或52孔(5空孔)设计,Ⅱ类以上围岩采用52或54孔(6空孔)设计。优化后,最大减孔数量可达到5个。