分享到微信朋友圈x


打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

创新降本的“细节控”

首钢日报 A02版综合新闻  通讯员 李慧 2025年03月03日

矿业机械厂捆带项目部积极响应“一引领两融合”,在生产实践中向“责任到人”要效益,用“小改小革”挖潜力。

班组骨干樊常青日常工作中头戴安全帽,工具不离手,是现场出了名的“钉子户”。产线运行,他紧盯设备,对点位逐一排查,对备件逐个梳理,凭借着一股钻劲儿,攻克了创新提效众多难啃的“硬骨头”。产线蜡布夹紧装置稳定性差,蜡布更换时间长,影响钢带涂蜡质量。对此,樊常青指出关键问题:“蜡布局部用铁丝拉紧,夹紧力不均匀。”他持续在现场跟踪记录,对蜡布夹紧装置实施全面改进。通过设计、制作4件铰接压紧装置,安装在原夹紧装置上,蜡布装入限定位置后,分别用上下铰接压紧装置压紧。通过试验,改进后的蜡布夹紧装置整体稳定、可靠,钢带涂蜡更均匀。此外,夹紧装置结构更加简单,蜡布更换效率提高了两倍。“整改工作要把控很多细节,我们必须抓好每个步骤。”樊常青说。

外弧圈作为捆带外包装顶端的一圈金属保护层,可以避免产品磕碰,被大家称为捆带卷的“安全帽”。制作外弧圈,通常使用外部采购的镀锌卷,经过纵剪机开卷、分条、收卷三步,才能达到尺寸要求,不仅增加外购成本,还增加耗电量。为了打造更节能的“安全帽”,“细节控”李卫国提出,可以利用京唐原料外包装自带的镀锌板作为原材料,只需要开启纵剪机分条机构,不用启动开卷和收卷机构。李卫国说:“改进虽小,却节省了采购支出,每小时可节电45千瓦时,随之也提升了制作效率。”

捆带生产线加热炉区域下方地坑内光线暗,为满足照明需求,项目部安装了与生产线同步开关的照明灯。“细节控”车紫航发现,由于地坑内夜间照明使用极少,但开关与生产线同步,造成浪费。他优化开闭方式,将其与产线照明分离,实现单独控制。项目部也进一步提出“进入地坑操作时打开,离开时关闭”的要求,减少了电能损耗,实现经济运行。

浪费不以量小而为之,节约不以微小而不为。一年来,捆带项目部职工纷纷提出建议和想法,征集管理提升类、节能降耗类、物料改善类等20余个降本项目,综合创效近12万元。下一步,机械厂捆带项目部将继续挖掘降本工作中的细节,做到“人人节约、人人挖潜”,助力公司高质量发展。