分享到微信朋友圈x
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

- 返回目录
- 上一篇
- 下一篇
- 放大+
- 缩小-
- 常规
于细微处改善
![]() |
改善团队探讨吹瓶过程缺陷的解决办法。 |
![]() |
黄进在生产现场检查瓶装水质量。 |
![]() |
瓶装水生产线。 |
0.49元看似不多,但也不可细算,这小小的数字可以让水钢瑞泰双洞山泉水厂每月多增加销售收入约0.9万元。这是水钢SQTI改善骨干培训班学员黄进、周欣、路立与相关人员,利用约三个月时间攻克的成果。
双洞山泉水厂每月可生产瓶装水44.5万瓶,六盘水市各大星级酒店均使用双洞山泉作为接待饮用水,饮用口感受到客户的一致好评。2024年,随着前往凉都旅游的游客日渐增加,很多中小型酒店也有意订购双洞山泉瓶装水作为接待用水,但受产能限制,这些订单只能忍痛放弃。
当过厂长的黄进一直想提高瓶装水产能,但苦于专业知识有限,始终未能如愿。在培训班学习过程中,老师的专业指导让他有了改善灵感,他与同期学员周欣、路立便把提高瓶装水产能列为改善课题。
想要在现有设备基础上提高产能,就必须让两台吹瓶机同时工作。但由于水厂变压器与现有设备功率不匹配,更换变压器需要增加8万余元的成本费用。改善团队将水钢瑞泰公司财务人员请到现场,与水厂班子成员逐个环节分析,核算生产成本。
加温箱加热温度不均匀是造成能耗过高的首要原因,改善团队就对加温箱进行改善,尽量让热量不流失。同时,更换了功率较高的32颗加热灯管,再通过变频技术控制加温箱内温度,使热效率进一步提高,能耗明显下降。
吹瓶机吹瓶时需要8台空压机同时作业,这也是能耗过高的主要原因之一。改善团队集思广益,对外排的锅炉余汽进行回收,这样一来,只需启动2台空压机就可满足瓶装水生产线的吹瓶需求。
原有的瓶口冷却吹气方式因气压太高,易造成瓶口变形产生浪费,改善团队将原冷却方式改为特殊变频风幕冷却,大大降低了瓶口变形率,成本也随之下降。
设备能耗降低后,不用更换变压器也能满足两台吹瓶机同时工作的需求。但空瓶从吹瓶机出来后,只能依靠单轨道传送至灌装机,造成上下道工序产能不匹配。改善团队在吹瓶机前端安装上感应器和自动变轨装置,让空瓶从吹瓶机出来后能自动进入两条传送轨道,然后再进入灌装机,每小时产能可提高近4000瓶。
通过核算,改善后,双洞山泉每一个瓶装水的生产成本较之前降低了0.49元。“改善有大有小,尽管这些改善能创造的效益不是很多,但却实实在在解决了水厂的实际问题,在降低成本的同时,提高了瓶装水产量,为水厂闯创市场提供了基础保障。”双洞山泉水厂负责人丁胜钢点赞道。
摄影:杨德清