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求知若渴 砥志研思
——记贵钢钎具制造公司陈体俊
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陈体俊是贵钢钎具制造公司生产技术室热处理技术员,高级技师,被评为2023年度修文县“新时代好能手”、贵州省机械冶金建材工会“岗位能手”和“贵钢劳动标兵”等。他参与申报的《一种W18Cr4V钢作成品钎尾柄扩孔针的热处理加工装置》《一种凿岩镐钎热处理吊具》《一种凿岩用钎杆正火冷却装置》,获国家实用新型专利授权。
工作中,陈体俊始终践行“我的岗位我负责,我的工作请放心”的理念,刻苦钻研、勇于创新,把生产现场作为自己的舞台,认真检查工艺、仔细观察热处理参数、严格检测试样分析金相……通过不断积累,他找准影响产品质量的主要原因,调整成品钎正火工艺,改造箱式回火炉结构,改变淬火油循环系统等,大幅提升了GII、GIII成品钎尾质量。2023年10月起,他与另外两名热处理技术人员一起跟班,及时检测随炉样硬度及金相组织,监督落实工艺执行,使产品质量稳步提升,为钎具制造公司主要经济指标稳步提升作出了积极贡献。
生产现场就是试验场。针对H35系列重型钎杆螺纹改进工作,陈体俊收集了大量的生产数据,找规律、查原因,开展试验分析。有时,同事都下班吃饭去了,他还在现场蹲守,直到把问题弄清楚才会离开。经过认真总结分析和深入思考,陈体俊提出了科学的解决方案。对渗碳、风冷淬火工艺参数进行优化,制定出不同规格产品渗碳工艺、风冷淬火参数,调整扩散碳势及基体硬度和组织均匀性,一改“一条工艺走天下”情况,仅此项工作,节约成本约53万元。
由于长时间蹲守在生产现场,又善于观察,陈体俊发现重型钎渗碳处理时,装料孔使用效率低,有的空余装料孔仅仅用于吊装。为了提高效率,他建议在渗碳扇形板上钻孔,采用不锈钢棒吊装。这样一来,能够充分利用空余装料孔,使装炉量每炉增加11支,提高了生产效率,年节约生产成本80万元左右。还有一次,他看到渗碳成品钎装料和下料时,需要操作人员逐支提放,操作起来费时费力。于是他自己动手测绘,重新设计渗碳料盘,并且在料盘上加装“耳朵”,优化吊装方式,大大降低了操作人员的劳动强度。改造后,在减少装下料时间的同时,又实现装炉量增加20支,生产效率大幅提高,降低了每支钎杆的热处理成本。
只有严格工艺,才能产出合格产品。陈体俊积极开展热处理工艺技术培训,提升工艺、设备知识和质量意识。2022至2023年,培训职工200多人次。其中,在2022年表面(化学)热处理高级工技能等级认定培训中,15人全部考试合格并取得高级工证;在2023年表面(化学)热处理技能等级认定培训中,7人全部考试合格。
陈体俊说,热处理是一门科学,对材料科学与工程领域的发展起着重要的推动作用,是实现材料性能优化的关键环节,在生产中,对于提高产品质量、降低成本、延长使用寿命具有重要意义。他表示,将立足岗位,用科学的态度和科学的精神,结合“一引领两融合”群众性主题实践活动的开展,做好每一次热处理工作,真正把“我的岗位我负责,我的工作请放心”进一步落实在工作实践中。