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通钢深挖“降本点” 念好“创新经”

首钢日报 A02版综合新闻  通钢站记者 于隋月铭 通讯员 冯凯浓 王德强 2024年10月28日

通钢公司各单位深挖“降本点”、念好“创新经”,以创新改造为抓手,不断拓宽降本新途径。

回收废旧材料,解决“燃眉之急”。通钢机电修造公司检修作业区铸造段炼钢班在TPM管理中,积极回收利用废旧材料,取得可喜效果。

炼钢班于近日从焦化事业部回收了一批下线合金,想入炉使用,但合金成分不稳,如果直接冶炼成铸件,难以保证质量。为解决这一难题,班长刘双成经过查阅资料,找到了破解之法——使用电弧炉时对来料成分进行调整,加入熟石灰、萤石、增碳剂进行脱磷、脱硫、增碳,并浇注成条形。经检验,成分合格,可作为备用原料使用。按照原材料采购价格2000元/吨,首次累计回收调质钢6吨计算,可节约费用8000元。

外委转自营,自己动手干。焦化事业部炼焦作业区职工通过外委转自营,对四号、六号脱硫脱硝装置中的784个催化剂模块进行了更换。

在催化剂模块更换过程中突遇降雨。为了抢工期,炼焦作业区职工一边实时观察天气,一边利用雨停间歇时间,组织生产班、热调班、点检班人员抢工期、保质量,连续两天干到深夜。脱硫脱硝塔的走梯不宽,运装时,他们克服困难,需要一人在前拉、一人在后推,才将沉重的催化剂模块运到仓口,再由几人合力抬进仓内。最终顺利完成任务,节省外委费用37万元。值得一提的是,此次更换的新型催化剂模块在多个方面实现突破,模块相比之前高出30厘米,体积也从50立方米扩大到65立方米。这一变化不仅仅是数字上的提升,更是对脱硝效果的有力保障,通过催化剂模块的升级换代,能够更有效地净化烟气。