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点滴智慧凝聚创新合力
——水钢钢轧事业部二棒线粗轧机精益改善小记
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精益改善组陆洋(右)和姜永伟(左)在现场检查轧辊。 |
首钢水钢钢轧事业部二棒线、一高线生产设备承担着水钢一半产能的轧制任务。在日常轧制过程中,二棒线粗轧机区域的氧化渣、冷却水和润滑油对现场环境造成一定影响。同时还存在因轧机作业空间受限,需停机才能清理,清理用时过长、清理人员较多、清理困难……能否对粗轧机区域进行改善?
参加水钢第四期“SQTI改善骨干培训班”的学员陆洋、姜永伟、张洁决定以此为课题,对二棒线粗轧机区域进行改善。三人在征得事业部领导同意后,精益改善组正式成立。
在生产现场,改善组成员发现二棒线粗轧机区域油污堆积,易发生堆钢时轧件与油接触发生火灾;职工在现场作业时,易踩到油污,造成脚步打滑,导致安全事故。其中的主要问题点是由于轧机在生产过程中,机械润滑油、冷却水、轧件经过轧机所残留的氧化渣不能得到及时清理,导致油污堆积。经过一段时间研讨,改善团队决定采用梳理、堵塞、优化的方式来改善现场环境。针对氧化铁皮,改善组在现场增加了收集氧化铁皮的小车。改善前,氧化铁皮从跑槽间向下方堆积,清理困难,现场无法收集;改善后,班组每天通过小车将氧化铁皮清理干净,防止氧化铁皮堆积。
在生产轧制过程中,会出现轧辊轴承箱过量的润滑油被甩出、轧机冷却水溢出,造成轧机周边环境水油混合污染。对此,改善组设计制作了接油槽,定点收集油污,并及时清理;对轧辊轴承润滑安装定时器,测算补油时间,统计数据及分析,定时定量加油;对轧辊轴承密封圈进行反装,减少立式轧机漏油。通过以上改善,轧辊轴承干油甩出堆积现象大幅减少,改善了现场环境。
针对冷却水四处喷溅及冷却水管走向凌乱现象,改善组对除尘喷雾器加装了喇叭口,并制作了冷却水管防护罩,让冷却水定点对轧机及轧辊进行降温,避免水花四溅;规范管网走向,消除现场不安全隐患。经过一系列改善,污染源头得到控制,为粗轧机区域环境整治助力。
改善组成员陆洋介绍,二棒线粗轧机环境精益改善虽然效果不错,但是与先进行业相比仍有不少差距,课题组将继续完善,让老设备焕发新活力。