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通钢焦化事业部自动化加速推进从“人防”到“技防”
“自动化小组对清扫器的改造真是太有效果了,减轻了我们的工作量,必须点赞!”“自动化小组对配煤程序也进行了优化,现在配煤精准度有了很大提升。”“我们也得抓紧梳理需要开展自动化改造的课题,赶紧‘自动’起来。”
随着通钢公司“蹦高”计划的出台,该公司焦化事业部紧跟公司新思路、新任务、新目标,进一步提高站位,坚持以服务高炉、降低成本为中心,转变管理思路,盯住制约生产的“瓶颈”环节,组建了自动化小组,坚持双管齐下、同心攻关。一是对原有设备功能进行恢复,减轻职工劳动强度;二是通过自动化解决技改问题,降低设备事故发生率,发挥设备最大效能,实现“人防”到“技防”的转变。焦化事业部部长吴桂辑说:“目前,焦化很多设备还停留在‘人防’阶段,存在很多不确定因素,这些都要通过技术手段加以改善,用‘技防’替代‘人防’。”
自动化小组成立后,积极开展现场调研,对所有需要恢复功能的设备进行梳理,按照轻重缓急制定计划。该部备煤作业区配煤岗位存在配煤精准度不够的问题,自动化小组经过深入分析,发现程序控制及配料顺序方面存在不足,影响了配煤精度。自动化小组组长王振宽说:“原程序在配煤启停控制系统的实际操作中,每条称量小皮带之间的启停间隔是5秒,每次配煤时,煤盘会自动加大转速,导致煤盘转速波动大,影响初始配合煤精度。”
如何解决问题?自动化小组经过仔细研究、现场跟踪,决定对原程序进行优化,以此提高配煤精准度。他们对配煤启停控制系统程序进行了重新设定,对称量小皮带和煤盘的启停间隔进行了重新核定,确保在煤盘下料时,煤种料头能够完全对齐。此外,还通过优化煤盘启动方式,让小皮带和圆盘同时启动,避免了因转速波动导致配煤比例失调。王振宽说:“除对原有程序进行优化外,我们还针对重载启停情况进行了改进。针对皮带上未完全符合配比的煤直接进入煤塔,影响配煤精度的问题,充分考虑重载启动因素,重新设计了新的重载停止和启动程序,最大限度提高配煤精准度。”此次优化配煤启停控制系统,不仅提高了配煤精准度,还降低了因配煤不准确而导致的设备损耗问题。
在收获配煤启停控制系统优化升级“红利”的同时,焦化事业部正加速推进设备信息化、智能化建设的力度和速度。目前,“物流系统全程监控”程序的语言设计正在组织实施,“四大车安全锁”系统已完成初步设计,随着“人防”到“技防”的不断转变,信息化、智能化水平的提升,将为焦炭质量和生产效率改善创造更加有利的条件。